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南宁浮法玻璃窑头皮带卸料小车改造与应用
发布时间:2018-10-11 20:15     阅读:

  秒速快三网投继电器KA1、KA2、KA3、KA4分别为4个料仓位置到位信号,继电器吸合时,小车停止,PLC内部时间计时器完成停止时间工作;行程开关SQ1、SQ2为限位保护,触动任意一个,PLC停止工作,电动机掉电。

  1)变频器有效地保护了卸料小车电动机,自改造以来,再没有发生过因接触器粘连而导致电动机烧坏的现象,多次因为机械磨损和卡堵引起的小车故障,变频器都迅速地起到了过流和过载保护作用,而没有改造前,小车电动机平均故障记录为4月/次。

  (3)变频器软起动功能对电动机有很好的保护作用。变频器能使电动机起动电流较小,同时只需修改电动机的加、减速时间参数,便能实现电动平缓地起停,因而能够较高频率的起停。而用工频直接起动时,起动电流为额定电流6~7倍,将产生机械电气上的冲击。

  南宁浮法玻璃有限责任公司的研究人员黄泽洪,在2018年第4期《电气技术》杂志上撰文,通过PLC和变频器对南宁浮法玻璃窑头皮带卸料小车传统继电器控制系统的改造,提高了设备的使用效率以及窑头喂料均匀度控制,节约了生产成本及维修成本,经济效益明显。

  窑头是高温、多粉尘场所。尤其粉尘对继电器影响极大,易造成电气设备短路、电气开关按触不良。而接触器粘连或接触不良经常造成电动机的损坏和控制系统的误动作。为此,通过PLC和变频器对窑头皮带卸料小车原控制系统进行技术改造。

  因其控制系统器件多,接线复杂,尤其是窑头工矿环境差,温度高、灰尘多,使得其控制系统可靠性不高,其检修难度和设备器件损坏概率较大,维修频率且维修成本较高。这对公司生产的稳定和经济的节能带来极大的损失。

  改造后的控制系统自我保护功能更加完善,可有效防止电动机烧坏,故障率和维修工作量明显降低,节约了维修成本和生产成本,同时一定程度上也提高了生产工艺水平和质量。改造后的控制系统因其自动化程度较高,使公司在此投料人员岗位上进行了缩减,降低了劳动成本,为公司带来了可观的经济效益。

  南宁浮法玻璃生产车间窑头皮带卸料小车控制系统在2002年建厂之初,采用的是传统继电器控制系统。该控制系统通过行程开关的触动传递位置到位信号,通过时间继电器控制小车停止时间,通过热继电器保护电动机,并通过大量的交流接触器和控制继电器实现其逻辑功能,从而实现卸料小车按生产工艺的要求在熔窑窑头4个料仓来回定点定时投料。

  (1)逻辑控制。PLC具有丰富的逻辑运算功能,可轻易实现多种通断控制,例如电动机的起停、正反转。而继电器控制系统是依靠继电器机械触点的串联或并联等组合成控制逻辑,需要继电器多,连线多而且复杂,系统构成后,要改变或增加功能,较为困难。

  (4)变频器有过流、欠压、过载等保护功能。只需设置电流、电压等保护参数,幸运飞艇玩法:2017年12月11日国际时事政,变频器,便能在极短时间内以高灵敏度完成电动机保护动作,而热继电器保护是由电流产生热量,使双金属片发生形变,当形变达到一定距离时,才推动连杆动作,使控制电路断开,从而使接触器失电,实现电动机的过流过载保护,耗时较长,有时甚至会因为过热而粘连,导致电动机烧毁。

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